中化新網訊 8月17日,從陜煤化集團陜化公司傳來消息:當天陜化節能減排技改項目產出第一批尿素粒子,標志著該項目合成氨、尿素生產系統工藝流程全線打通;8月19日,生產負荷已達到100%;敝聊殼埃裝置一直保持滿負荷平穩運行。
陜化節能減排技改項目包括兩套30萬噸/年合成氨和配套94萬噸/年尿素(其中新建52萬噸/年,老尿素系統改造后產能42萬噸/年),以及生產裝置及N套輔助工程等。
該項目位于陜西華縣瓜坡精細化工園區,占地面積1511畝,總概算53.21億元,于2008年10月奠基,由陜西陜化煤化工有限公司承擔建設。項目于2009年7月開工建設,2011年12月8日1號鍋爐先期建成投入運行;2012年5月24日,陜化老尿素裝置節能增產改造工程投料開車并生產出尿素產品;同年9月,第一套合成氨系統設備安裝竣工轉入試車階段,10月18日第一套合成氨系統氣化裝置一次投料成功,11月8日工藝流程全線貫通產出合成氨,與此同時已運行近40年1陜化公司化肥廠合成氨系統淘汰停運。
今年以來,陜化在完善、優化一系統工藝,確保穩定運行的基礎上,著手第二套合成氨及尿素系統試開車,制定各種試開車方案,認真組織“三查四定”,消除各種隱患。7月11日,二系統合成塔觸媒升溫還原完成,生產出99.9%的合格合成氨產品,打通第二套合成氨系統工藝流程。8月17日凌晨1時20分,尿素裝置開始投料,7時35分產出尿素粒子。經該公司質監部門跟蹤監測,當天下午2時尿素達到合格產品標準。目前尿素裝置運行平穩,尿素小時產量達到設計負荷要求。
據悉,陜化節能減排技改項目建成投產后,將徹底淘汰陜化老合成氨裝置,預計年可新增銷售收入26億元、利潤3.5億元,節約標煤6.02萬噸,減少二氧化硫排放1061.3噸、工業污水排放263.8萬噸、化學需氧量排放1372 噸,經濟效益和環保效益十分顯著。
陜化公司前身為原陜西省化肥廠和陜西復肥廠。其中陜西省化肥廠始建于1967年,1974年建成產出尿素,當時年產合成氨5萬噸、尿素6.5萬噸,是陜西省第一家尿素生產企業,也是陜西“三大氮”之一。
陜化公司雖然近呂床歡峽展技術攻關,先后實施“六改八”填平補齊、“8·13”擴建改造等工程,但由于建廠時間早、工藝技術落后,存在許多先天不足,其中造氣工段采用固定床間歇式工藝,產品消耗成本高、環境污染大的頑疾一直沒有根除。
2006年,陜化公司正式加入陜西煤業化工集團有限責任公司。以陜煤化集團加快對所屬化工企業資源整合和改造為契機,陜化公司實施節能減排技改項目建設。該項目利用陜煤化集團豐富的煙煤資源為原料,采用國內外先進的工藝技術,既有30萬噸/年合成氨、配套52萬噸/年尿素新建裝置,又兼顧陜化老尿素系統填平補齊技術改造升級,另一套30萬噸/年合成氨替代陜化老合成氨裝置,其中年產24萬噸合成氨配套原有的兩套尿素裝置(尿素一系統擴能改造至31萬噸/年,尿素二系統既有產能13萬噸/年),富余的6萬噸合成氨供復肥廠生產磷銨。
陜化節能減排技改項目建成投產后,陜化公司成為了陜西省規模最大、技術最先進的尿素生產基地,將徹底改變原料路線,推進企業清潔生產轉型升級。