面對當前煤、電價格持續上漲的現狀,晉豐公司抓住原料煤消耗的牛鼻子,大膽技改,深挖內潛,在原料煤造氣工段投資1000多萬元,實施了煤氣爐低壓改中壓水夾套節能技術改造。
在造氣工段改造前,常壓夾套汽包壓力為0.5~0.6兆帕,夾套溫度為115℃,蒸汽回收至聯合過熱器過熱后進入緩沖罐供造氣爐使用,下灰殘炭率為23%左右,單爐產氣量為7600立方米左右。由于溫度和壓R都比較低,無法讓靠近夾套部分的氣化層邊緣區充分加熱,降低了單體造氣爐發熱量,從而導致原料煤消耗偏高,原料氣供應緊張。
經過低壓改中壓后,汽包壓力由原來的0.5~0.6兆帕提升到0.88兆帕,夾套溫度也由原來的115℃提升到175℃~180℃,提高了副產蒸汽品質,單爐殘炭率降為20%左右,降低2%~3%,副產蒸汽直接并入低壓蒸汽管網。在入爐風量不變的情況下,單爐發氣量增加了400立方米左右,達到8000立方米左右,大大提高了煤氣爐內氣化層邊緣區溫度,提高炭的反應效率,使得殘炭率降低了2%~3%,提高了蒸汽分解率,達到了節煤降耗的效果。
目前,該公司26臺造氣爐夾套和汽包已改造完并投入使用,剩的4臺爐子和8臺汽包預計8月份完成改造。據造氣車間主任喬永剛介紹說,按照一臺爐每天可節約1噸煤計算,全部投運后,一年可節煤9000噸,節能效果相當可觀。