<strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"><i id="tnlvp"></i></strike>
<span id="tnlvp"><dl id="tnlvp"></dl></span>
<strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"><video id="tnlvp"><ruby id="tnlvp"></ruby></video></strike><strike id="tnlvp"><i id="tnlvp"></i></strike><strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"></strike>
<ruby id="tnlvp"><video id="tnlvp"><ruby id="tnlvp"></ruby></video></ruby>
<span id="tnlvp"><dl id="tnlvp"></dl></span>
石油和化工節能網_中國化工節能技術協會主辦歡迎您
手機端
關于我們
當前位置:首頁 > 企業節能 >> 企業節能動態
小加壓 大節能
0
發布時間:2012-05-29 瀏覽數:4579 新聞來源:中國化工

面對當前煤、電價格持續上漲的現狀,晉豐公司抓住原料煤消耗的牛鼻子,大膽技改,深挖內潛,在原料煤造氣工段投資1000多萬元,實施了煤氣爐低壓改中壓水夾套節能技術改造。


  在造氣工段改造前,常壓夾套汽包壓力為0.5~0.6兆帕,夾套溫度為115℃,蒸汽回收至聯合過熱器過熱后進入緩沖罐供造氣爐使用,下灰殘炭率為23%左右,單爐產氣量為7600立方米左右。由于溫度和壓R都比較低,無法讓靠近夾套部分的氣化層邊緣區充分加熱,降低了單體造氣爐發熱量,從而導致原料煤消耗偏高,原料氣供應緊張。

最新資訊  最近更新  返回主頁


  經過低壓改中壓后,汽包壓力由原來的0.5~0.6兆帕提升到0.88兆帕,夾套溫度也由原來的115℃提升到175℃~180℃,提高了副產蒸汽品質,單爐殘炭率降為20%左右,降低2%~3%,副產蒸汽直接并入低壓蒸汽管網。在入爐風量不變的情況下,單爐發氣量增加了400立方米左右,達到8000立方米左右,大大提高了煤氣爐內氣化層邊緣區溫度,提高炭的反應效率,使得殘炭率降低了2%~3%,提高了蒸汽分解率,達到了節煤降耗的效果。


  目前,該公司26臺造氣爐夾套和汽包已改造完并投入使用,剩的4臺爐子和8臺汽包預計8月份完成改造。據造氣車間主任喬永剛介紹說,按照一臺爐每天可節約1噸煤計算,全部投運后,一年可節煤9000噸,節能效果相當可觀。

 

微信公眾號
手機移動端
證書查詢
<strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"><i id="tnlvp"></i></strike>
<span id="tnlvp"><dl id="tnlvp"></dl></span>
<strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"><video id="tnlvp"><ruby id="tnlvp"></ruby></video></strike><strike id="tnlvp"><i id="tnlvp"></i></strike><strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"></strike>
<ruby id="tnlvp"><video id="tnlvp"><ruby id="tnlvp"></ruby></video></ruby>
<span id="tnlvp"><dl id="tnlvp"></dl></span>
两个男的打扑克的视频