<strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"><i id="tnlvp"></i></strike>
<span id="tnlvp"><dl id="tnlvp"></dl></span>
<strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"><video id="tnlvp"><ruby id="tnlvp"></ruby></video></strike><strike id="tnlvp"><i id="tnlvp"></i></strike><strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"></strike>
<ruby id="tnlvp"><video id="tnlvp"><ruby id="tnlvp"></ruby></video></ruby>
<span id="tnlvp"><dl id="tnlvp"></dl></span>
石油和化工節能網_中國化工節能技術協會主辦歡迎您
手機端
關于我們
當前位置:首頁 > 企業節能 >> 企業節能動態
大慶石化腈綸廠一補一修節約資金72萬元
0
發布時間:2012-04-24 瀏覽數:4571 新聞來源:中國石油報

4月18日,記者進入大慶石化腈綸廠紡絲生產線,只見蒸汽繚繞、水花淋漓,這里被稱為用能用水的大戶。為實現節能減排和降本增效的目標,紡絲車間針對高耗能設備進行分析攻關,通過向定型機補加一E凝結水、自行修理疏水器,年節約資金72萬元。

 

紡絲車間定型機所用的是S4蒸汽,3來保證定型機內溫度達到工藝所要求的100攝氏度~140攝氏度,因品種不同,要求的溫度不同。每天消耗蒸汽130噸左右。而一烘所用的是S8蒸汽,產生的凝結水溫度在140攝氏度以上,每天產生的凝結水量約200噸左右。以前多余的凝結水要通過管網返回到系統車間回收罐。

 

“能不能將一部分溫度高的S4蒸汽凝結水直接補加到定型機內,來替代一部分定型機蒸汽?”為了<大限度地實現節能節水目標,紡絲車間工藝主任杜慶瑞與工藝技術員經過多次分析和論證:可行。去年,姜長勝、田海軍等人在4線、5線定型機蒸汽入口管上引入一條一烘的S8蒸汽凝結水管線,投用后,每小時可節約蒸汽約1.5噸。

 

紡絲車間共有疏水器77臺,已連續使用10年以上,由于腐蝕和磨損,多數疏水器出現不同程度的泄漏,在排水的同時將大量蒸汽排出。而更換 臺疏水器,大的需要4萬多元,小的也在8000元左右。為節省資金,紡絲車間不等不靠,購買疏水器組件,對部分泄漏蒸汽量較大的11臺疏水器進行了維修,節約材料費約6萬多元。

 

截至目前,腈綸廠紡絲生產線蒸汽單耗由去年同期的3.48噸/噸絲降低到3.13噸/噸絲,脫鹽水單耗由去年同期的3.54噸/噸絲降低到3.13噸/噸絲。共節約蒸汽4963.71噸,脫鹽水5814.63噸,節支72.542萬元。(記者謝文艷 通訊員張慶霞)

最新資訊  最近更新  返回主頁

微信公眾號
手機移動端
證書查詢
<strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"><i id="tnlvp"></i></strike>
<span id="tnlvp"><dl id="tnlvp"></dl></span>
<strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"><video id="tnlvp"><ruby id="tnlvp"></ruby></video></strike><strike id="tnlvp"><i id="tnlvp"></i></strike><strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"></strike>
<ruby id="tnlvp"><video id="tnlvp"><ruby id="tnlvp"></ruby></video></ruby>
<span id="tnlvp"><dl id="tnlvp"></dl></span>
两个男的打扑克的视频