<strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"><i id="tnlvp"></i></strike>
<span id="tnlvp"><dl id="tnlvp"></dl></span>
<strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"><video id="tnlvp"><ruby id="tnlvp"></ruby></video></strike><strike id="tnlvp"><i id="tnlvp"></i></strike><strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"></strike>
<ruby id="tnlvp"><video id="tnlvp"><ruby id="tnlvp"></ruby></video></ruby>
<span id="tnlvp"><dl id="tnlvp"></dl></span>
石油和化工節能網_中國化工節能技術協會主辦歡迎您
手機端
關于我們
當前位置:首頁 > 企業節能 >> 企業節能動態
陜西興化氨法脫硫經濟環保
0
發布時間:2012-04-17 瀏覽數:4468 新聞來源:中國化工報

利用自產氨水與鍋爐煙氣在脫硫塔中進行化學反應,進一步生成硫酸銨,這一環保又經濟的項目經陜西興化集團在興化化工3臺鍋爐驗證,日前達標運行。


  興化集團采用的濕法氨法脫硫為國內成熟工藝,但采用此技術在煙氣脫硫的同時生產出硫酸銨的廠家較少。目前,在陜西省僅有兩家在建,而興化在國內同類型機組處于最先進水平,并且是N西省內投運并實現環保收益的唯一一家企業。


  該裝置于2011年10月投入試運行。目前,興化二氧化硫排放已達到100mg/Nm3以下,遠遠低于400mg/Nm3的國家標準。從運行至今,興化N團共生產硫酸銨1500噸,并已全部銷售一空,產生效益210萬元。


  興化集團采用氨法脫硫工藝為大化工4臺170噸/時鍋爐設計的煙氣脫硫裝置總投資4000萬元,硫銨回收流程采用蒸發、結晶工藝。鍋爐煙氣經除塵凈化后,進入脫硫塔與氨發生化學反應生成亞硫酸銨,亞硫酸銨經進一步氧化生成硫酸銨溶液,達到一定濃度的硫酸銨溶液用泵輸送至硫銨儲槽,經加熱器、蒸發分離器、稠厚器,送離心機脫水即制得化學肥料硫酸銨,從而完成脫硫過程,凈化后的煙氣經煙囪達標排放。此裝置每小時處理煙氣量84×104Nm3,二氧化硫濃度為1295mg/Nm3,二氧化硫脫除效率達95%以上,每年可減少二氧化硫排放約1萬噸,可以生產硫酸銨2萬噸。

最新資訊  最近更新  返回主頁

微信公眾號
手機移動端
證書查詢
<strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"><i id="tnlvp"></i></strike>
<span id="tnlvp"><dl id="tnlvp"></dl></span>
<strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"><video id="tnlvp"><ruby id="tnlvp"></ruby></video></strike><strike id="tnlvp"><i id="tnlvp"></i></strike><strike id="tnlvp"></strike>
<strike id="tnlvp"></strike>
<ruby id="tnlvp"><video id="tnlvp"><ruby id="tnlvp"></ruby></video></ruby>
<span id="tnlvp"><dl id="tnlvp"></dl></span>
两个男的打扑克的视频