2011年,大慶煉化公司提出“差異化、低成本、走出去”的三大戰略”目標,把降低成本和控制成本增長作為提高經濟效益的有效途徑,通過開展對標管理,抓住“牛鼻子”工程不放松。一季度,公司煉油綜合能耗完成80.79千克標油/噸,同比去年下降3.83個單位,加工損失、新鮮水單耗、高標號汽油比例指標均好于去年同期。
隨著節能難度的不斷加大,這個公司在659個班組間開展爭做“五型班組”活動,將節能指標層層分解,人人擔責,提高了員工精心操作的能力。公司不斷強化能效對標管理,每月在經營例會<公布與中國石油內部企業、與公司歷史數據對標結果,分析差距,制定措施。對公司的耗能設備加熱爐進行綜合排序,促進了加熱爐運行水平的提高。
同時,公司采取積極措施,加強生產優化工作。二套ARGG裝置通過優化反應溫度、催化劑活性和提高劑油比等措施,裝置產品分布、產品質量和丙烯收率都有所改善。干氣收率由4.0%降至3.92%,焦炭收率由8.69%降至8.66%。I黃回收裝置通過優化兩個轉化器床層溫度、調整配風比、提高吸收塔吸收效果、降低制硫尾氣溫度和提高系統壓力等措施,使吸收塔尾氣硫化氫含量降至0.02%。
2010年,公司利用三年一大修的有利時機,投資6000萬元,實施了煉油兩個系列的集成優化改造。投用后,兩套催化裝置利用頂循與兩套裝置實現了熱聯合,每小時就可節約蒸汽20噸。
今年3月31日,大慶煉化公司投資5000萬元建設的3萬立方米大氣柜投用。以前公司在生產裝置開、停工階段及非正常情況下排放大量干氣,基本得不到回收,只能排放到火炬區燒掉。這不僅造成了資源的浪費,而且對周邊環境造成了污染。干式氣柜投用后,能有效提高資源綜合利用深度及原油加工綜合經濟效益,同時有效避免尾氣對環境的污染。