2月12日凌晨2時20分,安慶石化煉油一部裂解裝置余鍋經過檢修消缺后成功發汽并網。此次余鍋檢修消缺,對省煤器泄漏的蛇形盤管進行了堵漏,同時更換了余鍋上水閥,并對余鍋上、下汽包液位計及安全閥進行了重新校對和消缺,為余鍋新年節能增添了“活力”。
余袷橇呀庾爸彌匾的節能創效設備,可回收近650攝氏度再生煙氣的高溫位熱能,日產近320噸的中壓蒸汽,余鍋尾部省煤器,利用余鍋的排煙余熱來加熱余鍋給水的熱交換器,起到提高余鍋進水溫度,多發汽的目的。余鍋產出的中壓蒸汽可作為裂解氣壓機的動力源,因此,余鍋一直被列入巡裰氐慵囁夭課弧2月8日,裂解裝置操作人員根據該部“查隱患,保安全”活動要求,加強巡檢的深度和密度,及時發現較為隱蔽的余鍋省煤器泄漏點,并匯報了部值班人員,同時做好余鍋省煤器泄漏點的監控工作。
為確保裂解余鍋新年繼續發揮“余熱作用”,公司決定對余鍋進行停爐檢修消缺。2月10日,煉油一部裂解裝置操作人員在部領導和技術人員的帶領下,開啟余鍋旁路蝶閥,關閉煙氣入爐蝶閥,關省煤器出口至煙道蝶閥。同時投用余鍋入口水封,打開蒸汽線沿途排凝閥進行逐步降溫撤壓。
為加快余鍋消缺進度,該部技術人員積極聯系檢修單位先行拆除保溫和搭架工作。2月11日凌晨5時,化驗人員對省煤段和煙道上、中、下三個人孔進行了氧氣、烴和一氧化碳檢測,余鍋煙道具備了進人和動火條件后,設備人員會同檢修人員對省煤器爐膛內蛇形盤管引水檢查。對檢查出的2根泄漏的盤管,檢修人員立即進行了焊接堵漏。
2月11日晚20時,該部技術人員加班加點帶領操作人員對余鍋引水進行正、反沖洗,并緩慢引煙氣逐步升溫升壓。2月12日凌晨2時20分,當中壓蒸汽溫度達到390℃,蒸汽品質合格后,崗位人員關閉煙氣旁路蝶閥,全開煙氣至爐膛蝶閥,并關閉蒸汽放空閥,打開蒸汽至蒸汽系統閥,余鍋成功發汽并網。