上海氯堿化工股份有限公司電化廠燒堿生產裝置,有2臺氫氣與氯氣反應合成鹽酸的老反應爐,由于缺乏熱量回收方面的設計考慮,直接使用循環先此,不僅反應的熱能大大浪費,而且需要大量消耗循環冷卻水資源,經濟上很不合算。
今年上半年,電化廠根據公司節能降耗的目標要求,對鹽酸合成爐進行了改造。該廠首先取消使用循環冷卻水,增設溴化鋰冷水機,用鹽酸合成爐的反應熱先生產95℃高溫熱水,然后這些高溫熱作為熱源動力進入溴化鋰冷水機組用于生產7℃冷凍水,每小時可生產冷凍水約250噸,供燒堿裝置部分換熱設備使用。而95℃熱水經過溴化鋰冷水機組換熱后溫度降至85℃,再返回鹽酸合成爐高溫段,進行反應熱吸收后又變成95℃高溫熱水,從而實現熱水循環利用的目的。
據電化廠技術人員測算,該項改造總投資費用約為150萬元,每年可節約生產冷凍水的費用達80萬元以上,不到兩年就可收回全部投資。