山西晉豐煤化工公司的員工,這一周發現了幾件新鮮事:盡管氣溫高達35℃,可綜合辦公樓的空調溫度卻始終指向26℃。復印機上、水龍頭邊、電源開關前,“節約能源、杜絕浪費”的溫馨提示隨處可見。更讓他們覺得有意思的是,公司總經理王建武和分公司高層領導放著專車不坐,連續幾天和員工們一起乘坐公司班車上班。
“6月13日也是我們公司的能源短缺體驗日。”一位員工說。此時的晉豐,到處可見宣傳橫幅和節約資源溫馨提示牌。辦公區域的空調、電扇及公共場所的照明全部停開1天。
這只是該公司節能行動中的一小部分。“其實,對于企業而言,節能工作早已不是單純的節約降耗了,不再只要求節約一度電、一滴油、一斤煤,而是和資源的綜合利用、重復利用、深度利用結合起來,和治理污染、保護環境、經濟的可持續發展緊密結合>來了。”晉豐公司高平分公司經理謝永剛說。
記者在采訪中看到,他們建立的三大節能減排管理體系把節約的理念貫徹到了公司生產、經營、銷售、管理的各個>節。
一方面,他們結合煤化工企業生產實際,不斷完善組織體系。設立了公司、部門、班組三級節能減排管控體系,建立了全面有效的節能考核和獎懲制度。特>是在生產分公司設立節能工作組,并設立專門的節能減排管理員,全面負責制定落實年度節能目標、節能規劃,加強對新建項目的合理用能評價,對節能工作監督考核。
另一方面,大力加強對高耗能低技術生產線和生產工藝的改造,運用新技術、新工藝,新設備,不斷淘汰落后的技術和設備,建立了技術改造創新體系。如通過將空氣鼓風機由電機驅動改為汽輪機驅動,對壓縮機采用溴化鋰制冷機組、對脫碳系統采用渦輪機組回收能量等方式,大大降低了造氣、壓縮、脫碳的用電量。
同時,他們還嚴格按照國家和行業的有關規定和要求,建立了節能計量統計和管理體系,編寫了年度能耗手冊。目前,該公笞酆夏茉醇屏科骶吲潯嘎蝕锏100%,計量器具檢測率達到95%以上,在用計量器具周期受檢率達到100%。
為了檢驗以上三大節能體系全系統控制的成效,晉豐公司把今年的節能宣傳周作為公司的節能系統檢驗周。檢驗周開始前,他們對全廠公用工程進行了雙系統大修。檢驗周中,他們對節能全系統控制進行運行檢驗測試。
測試數據證明,這一周前后,噸氨降低煤耗30千克,每天可節約成本44000元;以前綜合氨燃煤耗50千克,檢驗周后為10千克,達到了氨系統自熱平衡且外送蒸汽的目標,每天可節約燃料煤86噸,價值51600元;噸氨節電85千瓦解時,每天可節約成本39200元。以上三項主要消耗指標的降低"綜合氨制造成本降低93.6元,每天可減少綜合能耗106.5噸標煤,一周可減少綜合能耗745噸標煤,節約成本943600元。