我國政府在哥本哈根會議上明確提出了二氧化碳減排目標,這對我國未來十年的發展提出了更高的要求。作為能源消耗大戶,也是污染物排放相對較多的行業,石化行業面臨前所未有的挑戰。
在當前背景下,吉林石化公司變壓力為動力,把挑戰作為轉變發展方式、優化產業結構、建設環境友好型企業的良好契機,力爭以科技進步引領企業走上低碳發展之路。通過加大科技創新力度,在生產過程中融入低碳理念,大力開發綠色環保的新產品,改造技術落后、污染嚴重的舊產品,為低碳社會的建設履行“企業公民”υ鶉巍
香蘭素裝置曾是吉林石化公司重要創效裝置之一,曾經采用愈創木酚亞硝化進行生產。可是這種方法對環境污染嚴重,公司決定對生產技術進行改造,采用乙醛酸法生產香蘭素。通過集中科研力量潛心攻關,去年12月,這項技術取得突破性進展,通過了中國石油天然氣集團公司驗收,成功生產出合格產品。
丁苯橡膠是吉林石化公司的主打產品之一,以前公司一直沿用傳統終止劑生產,產品所含的致癌物亞硝胺偏高,不僅對使用者的健康造成危害,而且對環境產生不良影響。針對這個問題,公司組織技術人員全面開展環保型丁苯橡膠技術開發工作。今年1月,經過德國橡膠技術權威部門檢測,新產品未檢測出亞硝胺。目前,環保型丁苯橡膠已經成功實現了產業化。
吉林石化公司積極探索二氧化碳資源綜合利用新途徑。近期,以二氧化碳為原料的天然氣—二氧化碳重整制合成氣技術開發小試取得了成功。如果實現F業化,可對企業排放的二氧化碳進行循環利用,滿足企業對合成氣的需求,大大降低原料成本,提高下游產品的經濟效益,更重要的是為國內二氧化碳資源回收利用拓寬了思路。
在對產品進行科技攻關的同時,吉林石化公司加大對生產工藝的改造,努力打造一批節能作用好、減排效果佳的項目,使低碳理念貫穿生產始終。
2009年,吉林石化乙二醇廠引進先進工藝包,對乙二醇/環氧乙烷裝置進行脫碳單元改造,有效滿足工藝要求,降低乙烯消耗。在年創效4000多萬元的基礎上,每年可減少二氧化碳排放2萬噸。
生產能力達到10萬噸/年聰跛嶙爸猛ü應用國外專利技術,采用目前世界上最有效的脫硝工藝——選擇性催化還原治理技術,替代了原先的非選擇性還原法治理尾氣技術,使尾氣氧化氮含量降低了95%,由2000毫克/立方米降至100毫克/立方米以下,遠低于國家排放標準,消除了煙囪上的“黃龍”,產生了明顯的經濟效益和社會效益。
擁有4項研究專利和自主知識產權的三羥甲基丙烷殘液綜合利用項目,以三羥甲基丙烷裝置重質殘液為原料,經脫水等工藝,成功提取出環狀三羥甲基丙烷縮甲醛(MCF)。這個工藝路線具有流程短、工藝條件溫和、成本低、三廢量少等優點。通過小試和中試研究,確定了較佳的工藝條件,產品質量達到瑞典Perstorp公司同類產品水平。目前,公司已建成了1000噸/年三羥甲基丙烷裝置重質殘液綜合利用工業裝置,探索出了廢液回收的新途徑。