去年,上海氯堿化工股份有限公司出于節能降耗的考慮,對氯乙烯裝置常壓冷凝熱水槽進行了文丘里設備技術改造,取得了很好的蒸汽回收效果,并降低了裝置電力消耗。
考慮到氯乙烯裝置乙烯氧氯化合成二氯乙烷單元使用的加U羝壓力設計定為0.2兆帕,需要將裝置界區外來的0.8兆帕低壓蒸汽進行減壓后,再進入乙烯氧氯化合成二氯乙烷單元使用,因此該公司對氯乙烯裝置設計了冷凝熱水槽節能改造方案:常壓冷凝熱水槽改為封閉式,取消冷凝熱水槽頂的冷卻器,改造設備配管,增設文丘里設備,0.8兆帕低壓蒸汽不再經過減壓閥進行減壓,而是改由經過新增設的冷凝熱水槽上的文丘里設備進行噴射,并同時對冷凝水槽內的大量水汽直接產生吸收回收效果。經過文丘里設備的0.8兆帕低壓蒸汽直接自動減壓為0.2兆帕低壓蒸汽,可供乙烯氧氯化合成二氯乙烷單元使用。
該項技術使冷凝熱水槽的熱泛汽中的熱能得到了很好的回收。據測算,該項改進技術每年可節約裝置0.8兆帕低I蒸汽2000噸左右,節約低壓蒸汽使用成本30多萬元。同時還大量節約了裝置所消耗的冷卻水資源,即節約了生產冷卻水所需要的電力消耗。