“截至5月28日,累計節水2444噸,完成全年計劃的700%;節能1354噸標煤,完成年計劃的110%。從這兩項指標上不難看出,我們車間在節能節水上下了很大功夫,采取了很多措施、但從更深層次上來看,我們車間是把管理做到了精細,是通過精細管理才使節能節水工作都落到實處、細處。”大慶煉化公司煉油一廠催化裂解車間主任王國輝說。
該廠的催化裂解車間肩負著中石油兩段提升管催化裂解多產丙烯(TMP)工業化試驗任務。裝置在試驗初期生產耗能一度達到202千克標油/噸,車間通過優化操作和一系列的技術改造,將能耗降至目前的145千克標油/噸,水單耗由試驗初期的1.34噸水/噸油降至目前的0.91噸水/噸油,成功完成了從能耗大戶到節能大戶的華麗轉身。
車間主任王國輝介紹,為了能夠做到節能節水,該車間推出了三大措施,即完善管理機制撓嘔操作以及開展技術改造。
該車間設備主任馬曾文說:“不斷完善節能節水管理機制是我們精細管理的一經。我們建立科學的指標預測、分解、考核體系,制定節能節水挖拇朧。車間將每臺機泵、每條管線、每個閥門落實到人頭,做到指標層層分解、責任到人,對班組用料進行全過程監督并進行日檢查、周分析、月考核。”
提起員工養成節約習慣,操作員孫紅偉說:“我們每天一上班就像上了發條一樣,滿腦子想的都是精細操作和節能節水。我們是直接的操作者,節能節水的效果好與壞也都看我們。比如,我們每天上班的時間都要想著把高壓機泵的小流量線關閉,減少回流,降低機泵電耗。通過平穩液位、精細操作,使高壓液體流量保持穩定,并全部進入液力透平做功,最大限度地回收高壓位能,解決以往部分高壓液體走跨線無法回收能量的問題。”
通過優化操作實現用能最優化是這個車間拿手的管理第二經。據該車間工藝主任陳樞權介紹,他們通過合理控制回流比,盡量減少回流量,降低塔底加熱量,從而減少了熱源損耗。同時,在季節交替期間,根據氣溫變化及時調整循環水用量,多用空冷調節頂溫,產品出裝置溫度靠上限操作,減少了循環水用量。他們還通過“健康評價表”對設備不同時期的運行參數、運行狀態和消耗指標進行分析,把設備分為不健康、亞健康、健康三個等級,對各種設備制定出保養、維修、工藝優化及匹配調整等方案,確保在最佳狀態下的長周期經濟運行。
該車間管理的第三經是技術改造。他們通過對TMP裝置兩臺循環水柴油換熱系統進行改造,輕柴油先和塔303富吸收油換熱后再經循環水冷卻,既利用了輕柴油的熱源,又提高了富吸收油返塔溫度,每年可節約循環水26萬噸,加上降低的能耗,年可節省24萬元。員工孫立新提出的“調整氣壓機組操作,減少中壓蒸汽消耗”的點子應用到實際生產中后,汽輪機汽耗由去年同期的平均每小時20.2噸,降低到現在的平均每小時18.5噸。按全年開工8000小時計算,可節約中壓蒸汽13600噸,合計224.4萬元。